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Utilizzatore: Numatic Data del test: 27/4/16 Valutazione operazione di spurgo Numero Prova Tipo Detergente Motivo dello spurgo 1 D2 Cambio colore Pressa Capacità cilindro (PS) 2kg Vite Hot Runner / Num. cavità 1 Hot Runner Temp. Zona 3 210 Zona 2 210 Zona 1 190 Tramoggia 180 Nuovo Materiale Tempo impiegato Quantità di detergente utilizzato PP Rosa 20 minuti Inserire il numero di ogni prova 580t Negri Bossi Temperature Ugello 210 Materiale nel cilindro PP Nero Preparazione Richiesta Quantità di materiale utilizzato 6kg Esito: Vedi pagina successiva Commenti E’ stato introdotto del PP naturale tra il PP nero ed il detergente Dynapurge. Partenza dello spurgo con 4kg di D2, alle 11:20 Rotazione vite a 60rpm con 20 bar di contropressione 5 minuti e 4kg di detergente per la pulizia di vite e cilindro. Introdotti altri 2kg di detergente per lo spurgo del canale caldo. 4 stampate di Dynapurge hanno eliminato l’ultimo residuo di PP nero dalla bussola riscaldata; stampate #5 e #6 erano in PP naturale, prima del passaggio al PP rosa. Dopo 9 stampate totali (DP, PP Nat. e Rosa), i pezzi risultavano accettabili per la produzione Pag. 1 di 4 28 Aprile 2016 Report test Dynapurge – Numatic International Background: Numatic è un produttore di aspirapolveri tra i quali, L’aspirapolvere Henry cleaner. Lo stabilimento produce con 39 presse. Numatic è cliente storico di CJP e Dynapurge. Dynapurge: E’ un detergente ad alta efficienza nella gamma dei prodotti di spurgo “non-chimici” e “non-abrasivi” che agisce espandendosi e creando un’azione di raschiamento meccanico; questo consente a Dynapurge di agire anche nelle zone a basso flusso inglobando e trasportando residui e depositi carboniosi, rendendo molto veloce le operazioni di cambio materiale / colore. Il grado selezionato per la prova è il Dynapurge D2, operative a temperature da 177°C a 329°C ed è utilizzabile sia per la pulizia di vite e cilindro, sia per la pulizia di canali caldi con passaggi minimi di 0.65mm. Dynapurge può anche essere lasciato raffreddare nel cilindro in caso di fermo di produzione e spegnimento della macchina. Prova: La prova è stata eseguita su una pressa Negri Bossi 580t. Lo scopo è quello di dimostrare la convenienza nel sostituire con Dynapurge D2 l’attuale grado utilizzato, Dynapurge M. La capacità del cilindro è stimata in circa 2kg, si inizia quindi con 4 kg di Dynapurge D2 allo scopo di pulire vite e cilindro. Il materiale di spurgo è risultato privo di contaminazione alla fine del ciclo e, ha impiegato circa 5 minuti per eliminare tracce di colore nero. Altri 2 kg di D2 sono stati introdotti allo scopo di spurgare attraverso l’iniettore a canale caldo con otturatore. Si è scelto di utilizzare la procedura a stampo chiuso, stampando pezzi in Dynapurge, modificando i parametri di iniezione. 4 stampate con Dynapurge hanno eliminato I residui di PP nero; del PP naturale è stato introdotto per evacuare i residui di Dynapurge prima di passare al nuovo colore di produzione con PP rosa. Esiti: Dynapurge D2 ha permesso un cambio colore da PP nero a naturale, quindi a rosa in 20 minuti, utilizzando 6 kg di Dynapurge D2, e raggiungendo l’obiettivo in 10 stampate. 580 t. Negri Bossi IMM Articolo in PP Nero Spurgo da PP rosa a PP nero Spurgo di PP nero Dynapurge D2 in espansione Prima stampata con Dynapurge Serie completa dei vari passaggi: stampata in PP nero, spurgo di Dynapurge e successivo spurgo con PP naturale dalla vite. 9 stampate per la transazione completa da PP black – Dynapurge – PP naturale – PP rosa, ottenuta dopo 20 minuti. Prova Dynapurge - 20 minuti e 9 cicli! Per ulteriori informazioni, inclusi video dimostrativi, visitate www.dynapurge.com Paul Jones Technical Sales Manager CJP Sales Ltd